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天津市大港區(qū)地?zé)峋毓嗄J教接?/h1>
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天津大港區(qū)目前館陶組熱儲開采井數(shù)量多達(dá)40余眼,長期的集中開采造成該區(qū)域地下水位埋深不斷下降,年降幅逐年增加,為實現(xiàn)地?zé)豳Y源的可持續(xù)利用,緩解地?zé)釤醿?/a>壓力下降的有效途徑就是回灌。地?zé)峄毓?/a>就是在地?zé)崃黧w利用后把尾水通過自然或加壓方式回注到開采的熱儲層中,它是解決過量地?zé)崃黧w開采造成地下水位持續(xù)下降與尾水排放造成污染的最有效方法。通過多年回灌試驗,基巖裂隙型熱儲層回灌問題已基本解決,但砂巖層的熱儲層回灌問題依然存在,主要是回灌量偏低,回灌持續(xù)時間短。 1 試驗條件和方法 1. 1 試驗條件 DG - 49B 井是目前大港區(qū)唯一的一眼孔隙型地?zé)峄毓?/a>井,該井井深1 892 m,熱流體溫度62℃,成井初期流量為85 m3 /h,靜水位埋深77 m。對地下熱流體進(jìn)行深部回灌實質(zhì)上是對熱流體的壓縮,熱儲層地層的巖性、巖石顆粒大小、巖石顆粒之間的空隙大小、地層的孔隙度和滲透率對回灌起著非常重要的作用。 DG - 49B 井聲波測試孔隙度為16. 19% ~29. 21%,平均為26%,滲透率為( 105. 84 ~ 833. 9) ×10 - 3μm2,砂巖泥質(zhì)含量7. 06% ~ 22. 73%,熱流體礦化度1 961. 8 mg /L,水化學(xué)類型為Cl·HCO3 - Na 型,pH 值8. 38。 1. 2 試驗方法 回灌試驗以DG - 49 開采井抽水向DG - 49B 回灌井中進(jìn)行回灌。自2008 年1 月7 日開始,至3 月21日結(jié)束,試驗期間處于供暖期,DG - 49 井開采量為50~ 65 m3 /h。試驗采用井管與泵管的環(huán)狀間隙回灌,回灌井內(nèi)下入潛水泵,下入深度110 m。試驗過程中通過閥門控制注水水量,以電磁流量計、溫度傳感器、壓力傳感器和自動水位控制儀等電子監(jiān)測裝置觀測試驗過程中的各項參數(shù)。 試驗共進(jìn)行了4 組,即自然間歇回灌、定流量“回?fù)P- 回灌”、大流量“回?fù)P- 回灌”和加壓回灌試驗。 前面3 組試驗都是在自然狀態(tài)下進(jìn)行回灌,其回灌壓力是靠回灌流體在自重條件下形成的,第4 組做了兩次加壓回灌試驗。 2 試驗結(jié)果與分析 2. 1 自然間歇模式與“回?fù)P- 回灌”模式比較表1 是6 次回灌試驗的結(jié)果對比。圖1、圖2 反映不同回灌情況下動水位的變化,表明“回?fù)P- 回灌”模式下的回灌能力及可延續(xù)時間都要強(qiáng)于自然間歇模式。 N = QP2 - P1 ( 1)式中,Q 為回灌量,m3 /h; P2為灌水后的井底壓力,MPa; P1為灌水前的井底壓力,MPa。 圖3 為吸水指數(shù)歷時變化曲線,圖3 中曲線Ⅰ -1、Ⅰ - 2、Ⅰ - 3 的走勢說明在自然間歇模式下,DG -49B 井的回灌能力有限,在回灌量尚不足20 m3 /h 時,其回灌能力隨著回灌量的累積而不斷減小。在經(jīng)過第1 次回?fù)P后,DG - 49B 井的回灌能力得到了一定的改善,而經(jīng)過第2 次回?fù)P后,DG - 49B 井的回灌能力得到了顯著的提升,在灌量基本穩(wěn)定的情況下,回灌延續(xù)時間也大大延長( 圖4) 。到了第3 次回?fù)P的時候,DG- 49B 井的回灌能力與前1 次相比有了一定程度的下降,雖然受當(dāng)時回灌量不穩(wěn)定的影響導(dǎo)致曲線Ⅱ - 3在一段時間內(nèi)發(fā)生波動,但總體而言,其回灌能力仍然高于前4 次回灌試驗。 通過回灌試驗對比可以看出,DG - 49B 回灌井在自然間歇模式下回灌能力有限,無法滿足正常回灌要求,要維持回灌的持續(xù)進(jìn)行,必須定期進(jìn)行回?fù)P。回?fù)P可以較明顯地恢復(fù)甚至提高回灌井的回灌能力,但隨著回灌量的不斷累計,在回?fù)P量不變的情況下,回?fù)P的效果會逐漸減弱。 2. 2 “回?fù)P- 回灌”模式分析 2. 2. 1 20 m3 /h 與30 m3 /h 的回灌能力分析1 次“回?fù)P- 回灌”實際上就是回灌能力的1 次“恢復(fù)- 消耗”的過程,在“回?fù)P- 回灌”模式下,可以用“回?fù)P率”( 1 次回?fù)P量與回?fù)P后能夠灌入的水量的比值) 來評估不同“回?fù)P- 回灌”模式的效果。 回?fù)P率越低,說明回灌能力消耗的越緩慢,回灌效果越佳。 回?fù)P率受回灌量的影響很大,在第2 組回灌試驗中,回灌量普遍控制在20 m3 /h 左右,其回?fù)P率普遍穩(wěn)定在20%左右,而Ⅱ - 1 試驗的回?fù)P率偏高可以歸因于回灌量相對偏大以及前3 次自然降壓試驗對其的影響。 Ⅲ - 2、Ⅲ - 3、Ⅲ - 4 試驗中以30 m3 /h 為目標(biāo),在回灌開始1 h 后,回灌量短時間內(nèi)從20 m3 /h 增加到30 m3 /h,回灌所能持續(xù)的時間很短,回?fù)P率很高,超過了50%,回灌的實際意義大為降低。 Ⅲ - 1 試驗是第2 組試驗到第3 組試驗的過渡,本次試驗開始后83% 的時間內(nèi)將回灌量穩(wěn)定在20m3 /h 左右,隨后逐漸增加到30 m3 /h,持續(xù)約20 h 水位漲至井口,本次試驗的回?fù)P率為20. 9%。其回灌效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于第3 組的其他幾次試驗。 2. 2. 2 25 m3 /h 回灌能力的初步分析 在Ⅳ - 1 試驗的自然回灌階段,以25 m3 /h 定流量為回灌試驗?zāi)繕?biāo),先以定流量20 m3 /h 左右回灌91h,隨后將流量增至25 m3 /h,在此流量下回灌持續(xù)95h。這次試驗的回灌效果超過前面所有回灌試驗。圖3、4 中曲線Ⅳ - 1 的變化趨勢與曲線Ⅲ - 1 非常相似,延續(xù)時間甚至長于Ⅲ - 1,說明在Ⅳ - 1 試驗條件下具有良好的回灌能力。但是由于當(dāng)時供暖期即將結(jié)束,為了保證有加壓回灌試驗的時間,25 m3 /h 的定流量回灌試驗只進(jìn)行這1 組,而Ⅳ - 1 試驗的條件并不具有普遍性。首先它并不是在試驗的開始階段就以25m3 /h 進(jìn)行回灌,其次由于第3 組后3 次試驗延續(xù)時間很短,它們各自的回?fù)P量是否對Ⅳ - 1 試驗產(chǎn)生了影響尚無法確定,因此只能確定該系統(tǒng)具備25 m3 /h的回灌能力,但如何進(jìn)行準(zhǔn)確操作以保證其回灌的延續(xù)性還需要進(jìn)行進(jìn)一步的試驗嘗試。 2. 3 加壓回灌模式分析 對于兩次壓力額定在0. 2 MPa 的定壓試驗( 圖5、6) ,在壓力額定條件下都出現(xiàn)回灌量逐漸衰減,第1次在50 h 內(nèi)從40 m3 /h 衰減到34 m3 /h,第2 次在49h 內(nèi)從40 m3 /h 衰減到30 m3 /h。回灌量衰減的趨勢逐漸趨于平緩,預(yù)計當(dāng)衰減到一定量時會趨于穩(wěn)定。 通過兩次加壓試驗,在0. 2 MPa 壓力下,遵循“回?fù)P-加壓回灌”模式,DG - 49B 井的可回灌能力約為30m3 /h。 2. 4 回灌流體溫度對回灌效果的影響 在以往的回灌試驗中,回灌流體溫度對回灌效果的影響表現(xiàn)為流體溫度越高,回灌效果越佳,流體溫度越低,回灌效果越差[4],其原理為不同溫度下流體密度及動力粘滯系數(shù)對其的影響。而本次回灌試驗的結(jié)果則與之相反,在壓力、水位皆為定值時,回灌量與溫度表現(xiàn)出了明顯的相反關(guān)系,即流體溫度越高,回灌量越低,流體溫度越低,回灌量越高。初步分析該熱儲層中有可能在一定溫度下產(chǎn)生水化學(xué)反應(yīng)或生物反應(yīng),其影響效果超過了動力粘滯系數(shù)的影響,從而影響了回灌效果。 3 結(jié)論與建議 ( 1) 在自然間歇條件下,DG - 49B 井的回灌延續(xù)時間短,可灌能力不佳,無法滿足正常持續(xù)的回灌要求。建議今后在回灌過程中應(yīng)以“回?fù)P- 回灌”模式為主。 ( 2) “回?fù)P- 回灌”模式下DG - 49B 井的回灌量可滿足20 m3 /h,但當(dāng)回?fù)P率降至20% ~ 30%時,應(yīng)重新回?fù)P,以避免地層的可灌能力過度消耗,影響接下來的回灌。相同條件下回?fù)P時間越長,回灌延續(xù)時間越長。 ( 3) 回灌操作方式對系統(tǒng)回灌能力有很大影響。 該系統(tǒng)在Ⅳ - 1 自然回灌試驗階段具備25 m3 /h 的回灌能力,但其延續(xù)性還需進(jìn)一步驗證。在“回?fù)P- 回灌”模式下進(jìn)行加壓回灌時,當(dāng)壓力額定在0. 2 MPa時,DG - 49B 井的可灌量在30 m3 /h。 ( 4) 建議在今后的回灌過程中,在開始階段應(yīng)遵循流量從小到大逐漸增加的原則,切忌一開始就以額定流量回灌,以延長回灌的延續(xù)時間。
文章來源:地大熱能 發(fā)布作者: 發(fā)表時間:2021-11-04 16:55:06瀏覽次數(shù):1943
天津大港區(qū)目前館陶組熱儲開采井數(shù)量多達(dá)40余眼,長期的集中開采造成該區(qū)域地下水位埋深不斷下降,年降幅逐年增加,為實現(xiàn)地?zé)豳Y源的可持續(xù)利用,緩解地?zé)釤醿?/a>壓力下降的有效途徑就是回灌。地?zé)峄毓?/a>就是在地?zé)崃黧w利用后把尾水通過自然或加壓方式回注到開采的熱儲層中,它是解決過量地?zé)崃黧w開采造成地下水位持續(xù)下降與尾水排放造成污染的最有效方法。通過多年回灌試驗,基巖裂隙型熱儲層回灌問題已基本解決,但砂巖層的熱儲層回灌問題依然存在,主要是回灌量偏低,回灌持續(xù)時間短。
1 試驗條件和方法
1. 1 試驗條件
DG - 49B 井是目前大港區(qū)唯一的一眼孔隙型地?zé)峄毓?/a>井,該井井深1 892 m,熱流體溫度62℃,成井初期流量為85 m3 /h,靜水位埋深77 m。對地下熱流體進(jìn)行深部回灌實質(zhì)上是對熱流體的壓縮,熱儲層地層的巖性、巖石顆粒大小、巖石顆粒之間的空隙大小、地層的孔隙度和滲透率對回灌起著非常重要的作用。
DG - 49B 井聲波測試孔隙度為16. 19% ~29. 21%,平均為26%,滲透率為( 105. 84 ~ 833. 9) ×10 - 3μm2,砂巖泥質(zhì)含量7. 06% ~ 22. 73%,熱流體礦化度1 961. 8 mg /L,水化學(xué)類型為Cl·HCO3 - Na 型,pH 值8. 38。
1. 2 試驗方法
回灌試驗以DG - 49 開采井抽水向DG - 49B 回灌井中進(jìn)行回灌。自2008 年1 月7 日開始,至3 月21日結(jié)束,試驗期間處于供暖期,DG - 49 井開采量為50~ 65 m3 /h。試驗采用井管與泵管的環(huán)狀間隙回灌,回灌井內(nèi)下入潛水泵,下入深度110 m。試驗過程中通過閥門控制注水水量,以電磁流量計、溫度傳感器、壓力傳感器和自動水位控制儀等電子監(jiān)測裝置觀測試驗過程中的各項參數(shù)。
試驗共進(jìn)行了4 組,即自然間歇回灌、定流量“回?fù)P- 回灌”、大流量“回?fù)P- 回灌”和加壓回灌試驗。
前面3 組試驗都是在自然狀態(tài)下進(jìn)行回灌,其回灌壓力是靠回灌流體在自重條件下形成的,第4 組做了兩次加壓回灌試驗。
2 試驗結(jié)果與分析
2. 1 自然間歇模式與“回?fù)P- 回灌”模式比較表1 是6 次回灌試驗的結(jié)果對比。圖1、圖2 反映不同回灌情況下動水位的變化,表明“回?fù)P- 回灌”模式下的回灌能力及可延續(xù)時間都要強(qiáng)于自然間歇模式。
N = QP2 - P1
( 1)式中,Q 為回灌量,m3 /h; P2為灌水后的井底壓力,MPa; P1為灌水前的井底壓力,MPa。
圖3 為吸水指數(shù)歷時變化曲線,圖3 中曲線Ⅰ -1、Ⅰ - 2、Ⅰ - 3 的走勢說明在自然間歇模式下,DG -49B 井的回灌能力有限,在回灌量尚不足20 m3 /h 時,其回灌能力隨著回灌量的累積而不斷減小。在經(jīng)過第1 次回?fù)P后,DG - 49B 井的回灌能力得到了一定的改善,而經(jīng)過第2 次回?fù)P后,DG - 49B 井的回灌能力得到了顯著的提升,在灌量基本穩(wěn)定的情況下,回灌延續(xù)時間也大大延長( 圖4) 。到了第3 次回?fù)P的時候,DG- 49B 井的回灌能力與前1 次相比有了一定程度的下降,雖然受當(dāng)時回灌量不穩(wěn)定的影響導(dǎo)致曲線Ⅱ - 3在一段時間內(nèi)發(fā)生波動,但總體而言,其回灌能力仍然高于前4 次回灌試驗。
通過回灌試驗對比可以看出,DG - 49B 回灌井在自然間歇模式下回灌能力有限,無法滿足正常回灌要求,要維持回灌的持續(xù)進(jìn)行,必須定期進(jìn)行回?fù)P。回?fù)P可以較明顯地恢復(fù)甚至提高回灌井的回灌能力,但隨著回灌量的不斷累計,在回?fù)P量不變的情況下,回?fù)P的效果會逐漸減弱。
2. 2 “回?fù)P- 回灌”模式分析
2. 2. 1 20 m3 /h 與30 m3 /h 的回灌能力分析1 次“回?fù)P- 回灌”實際上就是回灌能力的1 次“恢復(fù)- 消耗”的過程,在“回?fù)P- 回灌”模式下,可以用“回?fù)P率”( 1 次回?fù)P量與回?fù)P后能夠灌入的水量的比值) 來評估不同“回?fù)P- 回灌”模式的效果。
回?fù)P率越低,說明回灌能力消耗的越緩慢,回灌效果越佳。
回?fù)P率受回灌量的影響很大,在第2 組回灌試驗中,回灌量普遍控制在20 m3 /h 左右,其回?fù)P率普遍穩(wěn)定在20%左右,而Ⅱ - 1 試驗的回?fù)P率偏高可以歸因于回灌量相對偏大以及前3 次自然降壓試驗對其的影響。
Ⅲ - 2、Ⅲ - 3、Ⅲ - 4 試驗中以30 m3 /h 為目標(biāo),在回灌開始1 h 后,回灌量短時間內(nèi)從20 m3 /h 增加到30 m3 /h,回灌所能持續(xù)的時間很短,回?fù)P率很高,超過了50%,回灌的實際意義大為降低。
Ⅲ - 1 試驗是第2 組試驗到第3 組試驗的過渡,本次試驗開始后83% 的時間內(nèi)將回灌量穩(wěn)定在20m3 /h 左右,隨后逐漸增加到30 m3 /h,持續(xù)約20 h 水位漲至井口,本次試驗的回?fù)P率為20. 9%。其回灌效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于第3 組的其他幾次試驗。
2. 2. 2 25 m3 /h 回灌能力的初步分析
在Ⅳ - 1 試驗的自然回灌階段,以25 m3 /h 定流量為回灌試驗?zāi)繕?biāo),先以定流量20 m3 /h 左右回灌91h,隨后將流量增至25 m3 /h,在此流量下回灌持續(xù)95h。這次試驗的回灌效果超過前面所有回灌試驗。圖3、4 中曲線Ⅳ - 1 的變化趨勢與曲線Ⅲ - 1 非常相似,延續(xù)時間甚至長于Ⅲ - 1,說明在Ⅳ - 1 試驗條件下具有良好的回灌能力。但是由于當(dāng)時供暖期即將結(jié)束,為了保證有加壓回灌試驗的時間,25 m3 /h 的定流量回灌試驗只進(jìn)行這1 組,而Ⅳ - 1 試驗的條件并不具有普遍性。首先它并不是在試驗的開始階段就以25m3 /h 進(jìn)行回灌,其次由于第3 組后3 次試驗延續(xù)時間很短,它們各自的回?fù)P量是否對Ⅳ - 1 試驗產(chǎn)生了影響尚無法確定,因此只能確定該系統(tǒng)具備25 m3 /h的回灌能力,但如何進(jìn)行準(zhǔn)確操作以保證其回灌的延續(xù)性還需要進(jìn)行進(jìn)一步的試驗嘗試。
2. 3 加壓回灌模式分析
對于兩次壓力額定在0. 2 MPa 的定壓試驗( 圖5、6) ,在壓力額定條件下都出現(xiàn)回灌量逐漸衰減,第1次在50 h 內(nèi)從40 m3 /h 衰減到34 m3 /h,第2 次在49h 內(nèi)從40 m3 /h 衰減到30 m3 /h。回灌量衰減的趨勢逐漸趨于平緩,預(yù)計當(dāng)衰減到一定量時會趨于穩(wěn)定。
通過兩次加壓試驗,在0. 2 MPa 壓力下,遵循“回?fù)P-加壓回灌”模式,DG - 49B 井的可回灌能力約為30m3 /h。
2. 4 回灌流體溫度對回灌效果的影響
在以往的回灌試驗中,回灌流體溫度對回灌效果的影響表現(xiàn)為流體溫度越高,回灌效果越佳,流體溫度越低,回灌效果越差[4],其原理為不同溫度下流體密度及動力粘滯系數(shù)對其的影響。而本次回灌試驗的結(jié)果則與之相反,在壓力、水位皆為定值時,回灌量與溫度表現(xiàn)出了明顯的相反關(guān)系,即流體溫度越高,回灌量越低,流體溫度越低,回灌量越高。初步分析該熱儲層中有可能在一定溫度下產(chǎn)生水化學(xué)反應(yīng)或生物反應(yīng),其影響效果超過了動力粘滯系數(shù)的影響,從而影響了回灌效果。
3 結(jié)論與建議
( 1) 在自然間歇條件下,DG - 49B 井的回灌延續(xù)時間短,可灌能力不佳,無法滿足正常持續(xù)的回灌要求。建議今后在回灌過程中應(yīng)以“回?fù)P- 回灌”模式為主。
( 2) “回?fù)P- 回灌”模式下DG - 49B 井的回灌量可滿足20 m3 /h,但當(dāng)回?fù)P率降至20% ~ 30%時,應(yīng)重新回?fù)P,以避免地層的可灌能力過度消耗,影響接下來的回灌。相同條件下回?fù)P時間越長,回灌延續(xù)時間越長。
( 3) 回灌操作方式對系統(tǒng)回灌能力有很大影響。
該系統(tǒng)在Ⅳ - 1 自然回灌試驗階段具備25 m3 /h 的回灌能力,但其延續(xù)性還需進(jìn)一步驗證。在“回?fù)P- 回灌”模式下進(jìn)行加壓回灌時,當(dāng)壓力額定在0. 2 MPa時,DG - 49B 井的可灌量在30 m3 /h。
( 4) 建議在今后的回灌過程中,在開始階段應(yīng)遵循流量從小到大逐漸增加的原則,切忌一開始就以額定流量回灌,以延長回灌的延續(xù)時間。
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